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板式給料機(jī)在生料立磨喂料裝置的技改
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發(fā)布時間:
2024/12/20 10:34:00 |
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電 話: |
86-0513-13182470770 |
傳 真: |
86-- |
手 機(jī): |
13182470770 |
郵 編: |
226623 |
地 址: |
海安縣海安鎮(zhèn)通楊路 |
網(wǎng) 址: |
http://haianmoya.cn.vooec.com |
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公司名稱:南通聯(lián)源機(jī)電科技股份有限公司 |
聯(lián) 系 人:袁文武 先生 經(jīng)理 |
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板式給料機(jī)在生料立磨喂料裝置的技改 詳細(xì)說明 |
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板式給料機(jī)在生料立磨喂料裝置的技改 立磨集粉磨、烘干、選粉于一體,具有占地面積小、電耗低等優(yōu)點,在水泥行業(yè)中立磨用做生料粉磨的生產(chǎn)線占絕大多數(shù)。由于立磨壓差一般都在7 000 Pa以上,喂料裝置的好壞對生料磨產(chǎn)量影響較大,所以生料立磨喂料裝置的優(yōu)化改造是生料粉磨過程中降本增效的關(guān)注重點之一。通過對生料磨入磨喂料裝置板式給料機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,可解決立磨漏風(fēng)量大這一難題,生料立磨產(chǎn)量得到了較大幅度的提高。 一)原工藝系統(tǒng)狀況 改造前的生料立磨臺時產(chǎn)量也能達(dá)到設(shè)計指標(biāo),但循環(huán)風(fēng)機(jī)和窯尾排風(fēng)機(jī)接近在額定轉(zhuǎn)速下運(yùn)行。傾斜式配料皮帶輸送機(jī)將配料庫底搭配好的原料送入氣動三通,在未發(fā)出外排信號的情況下,進(jìn)入氣動三通的物料經(jīng)回轉(zhuǎn)下料器喂入生料立磨,立磨粉磨后的物料經(jīng)選粉機(jī)選粉,合格粉料收集入成品,不合格品回落到磨盤重新粉磨,部分從噴口環(huán)處掉落的物料經(jīng)立磨吐渣外排翻板閥排出,翻板閥排出的物料通過排渣皮帶機(jī)送入回料提升機(jī)后重新入磨。 二)生料立磨喂料系統(tǒng)改造方案比較 生料立磨入料口通過物料自身來實現(xiàn)入磨物料的鎖風(fēng)可以有兩種方式: 1)直接在原回轉(zhuǎn)下料器上方設(shè)置料封倉。優(yōu)點:設(shè)備投資小,流程簡單,不需要新增設(shè)備。缺點:入磨配料皮帶機(jī)機(jī)頭在喂料樓的混凝土框架內(nèi),而回轉(zhuǎn)鎖風(fēng)下料器在混凝土框架外,料封倉的土建施工難度大,還會影響以后立磨選粉機(jī)檢修吊裝。料封倉直接設(shè)在回轉(zhuǎn)下料器上方,由于回轉(zhuǎn)下料器的入料口相對較小,料封倉內(nèi)又需保留一定的物料量,易造成黏濕物料在料封倉內(nèi)篷料,回轉(zhuǎn)下料器空轉(zhuǎn)的情況。 2)在入磨配料皮帶機(jī)機(jī)頭所在喂料樓內(nèi)設(shè)置料封倉,并通過全封閉板式給料機(jī)喂入生料立磨。 優(yōu)點:土建施工難度小,由于采用板喂機(jī)喂料,料封倉的下料口可以做得相對較大,物料在倉內(nèi)不易蓬料。 缺點:全封閉板式給料機(jī)在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方面存在不便。 通過兩種方式的比較,決定采用方式2進(jìn)行改造,全封閉板式給料機(jī)檢修不便的問題可通過設(shè)置側(cè)面檢修門來較好地解決。 三)改造方案 將原來配料庫底的輸送皮帶機(jī)機(jī)頭抬高,從配料庫底輸送過來的已經(jīng)搭配好的物料先進(jìn)入一個新設(shè)的10 t容量的過渡小倉,過渡小倉內(nèi)的物料通過倉底新設(shè)的板式喂料機(jī)喂入生料立磨,取消原來的回轉(zhuǎn)下料器,過渡小倉倉底至立磨的入料溜子通過一個全封閉罩子連接起來。在立磨正常運(yùn)行的過程中,過渡小倉的倉重與原料庫底的配料皮帶進(jìn)行聯(lián)鎖,使過渡小倉內(nèi)始終留有6~8 t的物料,通過這部分物料來實現(xiàn)立磨入料口鎖風(fēng)。 四)改造后運(yùn)行當(dāng)中存在的問題 生料立磨喂料系統(tǒng)改造后,在正常運(yùn)行的條件下,生料磨產(chǎn)量有較大幅度的提高,循環(huán)風(fēng)機(jī)和尾排風(fēng)機(jī)的電流都有一定程度的下降,總體達(dá)到了改造的預(yù)期效果。在運(yùn)行初期,一些改造細(xì)節(jié)上的處理不完善,曾對生料立磨的穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成較大影響,主要表現(xiàn)在兩個方面。 4.1 板喂機(jī)滾輪問題 立磨喂料處的負(fù)壓在7000 Pa左右,滾輪的結(jié)構(gòu)形式為通過軸承轉(zhuǎn)動,軸承需要潤滑,而此軸承的結(jié)構(gòu)形式又未考慮密封。由于軸承直接暴露在立磨形成的較高負(fù)壓下,剛加上去的潤滑油就在負(fù)壓的作用下多數(shù)被吸走,導(dǎo)致軸承長期在缺少潤滑油的情況下運(yùn)行,軸承問題成了制約板喂機(jī)長期穩(wěn)定運(yùn)行的一個重要原因。 為止需要對板喂機(jī)的滾輪結(jié)構(gòu)做了改進(jìn),滾輪的結(jié)構(gòu)改為套筒滾子鏈的結(jié)構(gòu)形式,滾輪在運(yùn)行中本身不需要添加潤滑油,也就不存在添加的潤滑油被吸走的問題。 4.2立磨入料口問題 原有生料立磨入口出于防磨損考慮,將入料溜子制作成一個折線的形式。立磨在使用回轉(zhuǎn)下料器時,由于回轉(zhuǎn)下料器在通熱風(fēng),再加上回轉(zhuǎn)下料器本身的漏風(fēng)較大,漏風(fēng)對入磨物料形成一個較大的向下的力,喂入立磨入料溜子的物料容易入磨。在使用板喂機(jī)喂料,通過過渡小倉進(jìn)行鎖風(fēng)以后,立磨的漏風(fēng)已經(jīng)很小,立磨的入料口也未再單獨(dú)通熱風(fēng),物料在立磨入料溜子的位置較易發(fā)生堆積并導(dǎo)致立磨停機(jī)。我們在將立磨入磨溜子從折線型改成直線型后,立磨入料口未再發(fā)生過堵塞的情況。 五)改造效果 生料磨喂料系統(tǒng)改造完成穩(wěn)定運(yùn)行后,立磨產(chǎn)量大幅度提升,能耗指標(biāo)也得到一定程度的改善。在立磨能穩(wěn)定運(yùn)行的條件下,降低立磨擋料圈高度是提高立磨研磨效率降低立磨主電動機(jī)電流的有效方法之一。由于入磨漏風(fēng)量的減少,喂料的穩(wěn)定性增加,在同樣通風(fēng)量的情況下,生料的入磨熱風(fēng)通過噴口環(huán)進(jìn)入的量增多,立磨擋料圈高度從原來的60 mm下降到30 mm時,立磨的振動還有所減小。在立磨產(chǎn)量有較大上升的情況下,立磨主電動機(jī)電流、循環(huán)風(fēng)機(jī)電流和窯尾排風(fēng)機(jī)電流(窯產(chǎn)量與原來相同的情況下)都出現(xiàn)了較大幅度的下降,月平均生料電耗較之前下降2 kWh/t以上,節(jié)能效果非常明顯。 技術(shù)支持:13606279786 本產(chǎn)品網(wǎng)址:http://kangwai.cn/cpshow_224464546/ 手機(jī)版網(wǎng)址:http://m.vooec.com/product_224464546.html 產(chǎn)品名稱:板式給料機(jī)在生料立磨喂料裝置的技改 |
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